礦廠處理殘渣礦、渣子礦、錫石多金屬氧硫混合礦時,由于這類礦石的采礦拼花率較高,因而礦石的預選是值得注意的問題。我們考慮振動篩結(jié)合手選的工藝,以盡早丟棄大量單體粗廢石。
2006年3月在完成對碎礦流程的調(diào)整后,利用直線振動篩改變篩孔形狀和尺寸,將振動篩上層條篩間距定位50mm寬,篩上物料結(jié)合手選工藝,對處理低品位礦石進行大量拋費。2006年1~10月份共處理坑下供給殘渣礦455t。通過拋廢措施,人選品位由0.15%提高到0.34%,拋廢率達36%.入選量由日處理1000t,提高到日處理1400t。生產(chǎn)時間表明,這是“該丟早丟”、節(jié)省磨礦費用、降低選礦成本的有效方法。
選礦廠由于處理礦種的多樣性,選別工藝流程上也針對處理礦種的多樣性,采取以變對邊的策略,在處理氧化礦、殘渣礦、渣子礦時采用純重選生產(chǎn)工藝;在處理錫石多金屬共生的氧硫混合礦時則采用浮選-重選生產(chǎn)工藝,首先采用浮選脫除硫化物雜質(zhì),降低硫化物對重選錫石分選的影響,然后用云錫傳統(tǒng)的階段磨礦、階段選別的重選流程回收錫金屬。2001年6月,選礦廠開始采用浮選脫雜工藝,幾年來的生產(chǎn)實踐表明,浮選脫雜效果的好壞直接影響重選錫石回收的效果。由于該廠過去是純重選流程,原礦制備入選粒度較粗,因此浮選脫雜效果不太理想。單要改變?nèi)脒x粒度困難教導,一是磨礦能力不夠,二是廠房條件限制:再者該廠以選錫為主,附帶脫雜泡沫中回收銅金屬。由于錫石性脆,為避免錫石過粉碎而影響錫的回收,不宜細磨,工藝上除硫浮選脫雜是選錫服務。浮選脫雜的好壞對提高錫的回收率有著重要的影響。
浮選脫除硫化物雜志占原礦產(chǎn)率為19%~25%,錫損失率為4%以下。通過浮選脫雜,原礦錫品位從0.744%。1.385%提高到0.886%~1.772%。由于大密度硫化物雜志的脫除,致使搖床精礦端分帶明顯,錫精礦接取易于操作,為錫金屬的有效回收創(chuàng)造了良好的條件。